智能仪表在水厂中的应用与管理维护
发布时间:2022-04-23
摘要:本文介绍了自动化在线仪表在自来水厂中的应用,并结合实际提出需注意的地方。
关键词:自来水厂;在线仪表;PLC;系统
1.概述
在现代化的水厂中,每一个生产过程总是与相应的仪表及自控技术有关。仪表能连续检测各工艺参数,根据这些参数的数据进行手动或自动控制,从而协调供需之间、系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系,以便使各种设备与设施得到更充分、合理的使用。在水处理工艺流程中,在相应的工艺段必须配置检测和分析仪表。现场的仪器仪表作为自控系统的直接检测部分,其性能的优劣将直接影响整个工艺的运行。为此必须选用质量可靠、技术先进的、性价比高的现场仪器仪表。
自动化检测仪表主要由三个部分组成:传感器,利用各种信号检测被测模拟量;变送器,将传感器所测量的模拟信号转变为4~20mA的电流信号,并送到可编程序控制器(PLC)中;
显示器,将测量结果直观地显示出来,提供结果。这三个部分有机地结合在一起,缺少其中的任何一部分,则不能称为完整的仪表。自动化检测仪表以其测量精确、显示清晰、操作简单等特点,在工业生产中得到了广泛的应用,而且自动化检测仪表内部具有与PLC的接口,更是自动化控制系统中重要的部分,被称为“自动化控制系统的眼睛”。
2.计量仪表在使用出现的故障分析
2.1液位计
液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要分析液面控制对象的容量大小,来分析故障的原因,容量大一般是仪表故障造成。容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变化很可能是工艺造成的波动频繁。如没有变化可能是仪表故障造成。
2.2流量计
流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。
2.3压力变送器
压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PID参数整定不好造成。压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化,一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象,不堵,检查压力变送器输出系统有无变化,有变化,故障出在控制器测量指示系统。
2.4pH仪
在线pH控制器校正故障诊断基本现象:电极在测量pH值时显数值无波动;或进行校正时pH=7.00可以调整到位,pH=4.01无法调整到位,一般下调至pH5~6之间即不可继续下调。一、接线盒受潮打开接线盒盖,检查盒内是否有积水或受潮,确保盒内干燥,并检查接线盒各部位的密封性能到位,再进行校正,否则参考步骤二。二、电极缆线的接点开线错误打开主机后盖及接线盒盖,检查电极缆线的开线是否正确,常见问题是缆线中的黑色导电橡皮未完全剥除,包括接线盒内两处、主机后盖内一处,共三处,确保剥除,重新接线校正,否则参考步骤三。铜质内芯导线半透明绝缘层黑色导电橡皮铜质网线黑色绝缘外层三、电极护套管进水卸下电极延长缆线,将电极连同整个护套移至主机处,直接将电极的中芯线、网线分别接至主机的GLASS、REF两个接线柱上,进行校正,则参考步骤五,否则剪除露置于接线盒内的电极缆线部分,按步骤二的要求重新开线,再连接至主机进行校正,否则为电极受潮损坏,打开电极护套检查,套管内进水、受潮或电极破损,更换电极。四、电极破损在步骤三中,检查电极是否被打破,如是,更换电极。五、延长缆线破损进水在步骤三中,如第一次校正,则剪除露置于接线盒内的延长缆线部分,按步骤二的要求重新开线,连接后进行校正,否则,更换延长缆线。
2.5电磁流量计
流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。
流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。
流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。
2.6超声波液位计
液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要分析液面控制对象的容量大小,来分析故障的原因,容量大一般是仪表故障造成。容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变化很可能是工艺造成的波动频繁。如没有变化可能是仪表故障造成。
3.水质仪表方面的管理与维护
《生活饮用水水质卫生规范》中水质指标共96项,常规检测项目34项,其中浊度、余氯、pH是三个最重要的监控指标,也是在线水质监测的核心内容;浊度是最常用的感官性指标,浊度的变化直接反映了供水水质是否受到了污染,通常浊度变化,必然伴随着无机物、有机物进入水中,也很可能有微生物、细菌、病原菌的入侵。设置在线连续浊度仪可在第一时间掌握水质动态变化,及时处理可能出现的水质问题,把对用户的影响降低到最底程度。余氯是保证供水安全性的一项重要指标,通常情况下,经过水厂的净化处理过程,原水中的各种污染物已得到了有效的去除和全面的净化,包括能引起人体致病微生物均得以杀灭。自来水中的余氯是防止输水过程中微生物再生长,保持水的持续杀菌能力,降低微生物再污染的可能性,是一项保证供水安全性的重要措施之一。为此,设置水质余氯在线监测,亦为当务之急。pH值标准的制定主要是考虑到管道的影响。pH值过低会腐蚀管道,过高容易结垢。实际上,pH值对人体健康的影响也有一定关系。
我厂采用法国得力满技术,以高密度沉淀池、V型滤池为主体,预留深度处理工艺用地,目前省内没有采用相同工艺的水厂。我厂主要在线水质仪表有哈希1720E浊度仪、1870E余氯仪表、ALLDOS余氯仪表、SOLITAX™sc浊度仪,GLIPH分析仪,分别应用在源水,沉淀池,滤后水,出厂水等工艺环节,对浊度、余氯、pH等主要参数进行检测。
3.1仪表的日常维护
仪表的清洗和校准是日常维护的主要工作,确定清洗和校准的频率对仪表工作的稳定性有很大影响。我们以前每周清洗一次1720E浊度仪,在清洗的过程中,我们发现浊度仪在自来水中工作本身就是一个水洗的过程,比较干净,而我们在清洗后多次出现读数漂移。当仪表读数漂移后,我们又要对仪表进行校准,增加了工作量。频繁的清洗仪表会增加随机误差产生的可能性,影响了仪表的正常工作。结合实际和相关资料,目前,我们将清洗1720E浊度仪的周期定为一个月。
在清洗完浊度仪后,我们会对浊度仪进行检验校准。浊度仪应用在不同的工作环境中,需要的校准周期并不一样。滤后水浊度仪在9月8号进行过一次校准,到10、11月份检验依然合格。根据实际情况,一个月对浊度仪进行清洗检验校准可以保证仪表的正常工作。
定期检查仪表的进水,水样有可能带入气泡进入仪表,不稳定的流量,大流量会使仪表的读数产生误差。出厂水浊度仪出现过过这样一种情况,与化验室实测误差较大,夜间误差会增加。经过检查发现,稳流箱流进仪表的进水不稳定,带来大量气泡和杂质。滤后水浊度仪读数曾出现过始终维持在0.30NTU以上,与实测误差较大,经检查是因为流量过大了。1720E浊度仪的流量在200mL~700mL,经过观察,水样刚刚能从溢流口溢出时就达到了700mL的流量。
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pH计、余氯仪都需要定期清洗校准,保持仪表干净和正常工作,根据不同仪表的需要,制定了清洗校准周期。水质仪表日常巡检,发现问题即使解决,对于无法解决的故障与仪器厂家联系,尽快落实维修,保证仪器正常连续运转。定期补充水质仪表试剂,如余氯缓冲液一周补充一次,更换消耗件和易损件。
3.2仪表维护中遇到的问题
哈希的在线浊度仪是直接放在水样中进行检测,实验室需要经过取样,放在玻璃器皿中检测,所以一般会比在线水质仪表略大一些。实验室的测量瓶需要用33%的HCL清洗,然后检测空瓶读数,需要小于0.03NTU,才能与在线浊度仪作比较。
1720E浊度仪需要定期更换灯泡,旧的灯泡会导致仪表读数偏低。检测灯泡的电压,灯泡电压低于4.2V时,灯泡将无法继续使用,需要进行更换。GLIpH分析仪的使用对于水的电导率有一定的要求,出厂水的电导率偏低。滤后水余氯仪的流量会出现波动,导致读数不准确,需要当班人员调节校准。源水浊度仪的量程为4000NTU,一般源水都在5~10NTU,远远大于实际需要,测量中始终与化验室实测存在一定的误差。
4.总结建议
目前,六水厂的主要工艺段都安装了在线水质检测仪表,对浊度、pH、余氯等主要指标实时监测。但是为了生产需要,还应该增加一些仪表。夏天藻类等微生物会增加,导致水中的氨氮含量会增加,会影响水处理的效果。我们可以在源水增加氨氮有机物检测仪表,对有机物进行检测,防止藻类等有机物爆发影响水处理。经过前混凝,沉淀后的澄清水浊度很低,而微小的颗粒在V型滤池中的过滤效果很差。澄清水经过后混凝加药,结晶形成大的矾花,浊度会变大,一般在2NTU左右。后混凝的结晶效果对滤池的过滤效果影响很大,可以在后混凝段增加浊度仪检测后混凝浊度,制水人员可以根据检测数据调整加药量,也可以防止由于加药管堵塞加不上药等情况的发生。
六水厂仪表现有仪表在选型中有一定的问题,如浊度仪表的量程太大。源水节约资金,应对环保检查,总是选取价格较低的仪器。但是价格低廉的仪器往往在稳定性等方面难如人意,对后期的使用维护造成许多麻烦;二是盲目追求进口仪器。认为进口仪器性能优异,而实际上进口仪器不一定适用本单位水质的情况,或没有完整的解决方案,从而造成不必要的浪费;三是盲目选型。一些单位在选型时存在求同心理,没有详细了解仪器的性能及自身的水质情况,造成系统的先天不足。
选型时还应特别注意数据传输联网问题,目前大部分还是以有线传输为主,接人端同时具备模拟、数字两种传输方式。用户在选型时既要优先考虑仪器本身,又要充分考虑本地监控网络对入网仪器的技术标准,以保证所安装的在线监测仪器能顺利接入在线监控网络。总之,不同厂家的仪器在测试原理、适用领域、测量范围、运行条件及费用、维护的难易程度等方面存在较大差异,各企业外排水质差异也较大,场地环境也不一样。用户一定要结合自身的实际情况综合考虑,选择适合自己水质及排放特点的在线仪器,切不可盲目选型安装。
进口仪表的备件、部件昂贵而且购买困难,影响仪表的使用、维修。例如,一个1720E灯泡价格600元,哈希仪表送修一次就要1000元(不包括更换配件),而且进口配件的订货周期都在三个月左右。根据仪表的使用情况,适当的延长配件的使用周期可以节约部分经费。进口仪表的标准化校对困难,一般的质量检验部门都不接收在线水质仪表的检测。国产仪表的普及仍跟不上,价格优势不能很好的体现,一定程度上影响了在线水质仪表在饮用水处理厂中的应用。此外,一些线水质仪表维修检测需要由工程师在实验室里进行检修,为了进一步提高完善仪表的维护,可以将部分维护工作服务外包。
总体来讲,在线水质仪表应用在六水厂水处理工艺中发挥很大作用,但在实际应用中仍存在一些问题,我们需要进一步完善仪表的日常维护管理,使其更好的服务制水生产工作。自动化在线仪表在自来水厂自动化控制中应用越来越广泛,合理地使用在线仪表并科学管理及维护保养,能够为供水水质提供有力保证。另外,适当增加闭路电视监视系统,对一些关键生产场所进行直接监视,如高密度沉淀池,滤池等直接观察水质情况,这样可大大减轻当班制水人员劳动强度,可为安全生产提供更有效保障。——论文作者:吴 勇
参考文献:
[1]刘自放主编.《给水排水自动控制与仪表》.机械工业出版社
[2]常健生主编.《检测与转换技术》.机械工业出版社
[3]俞金寿主编.《过程自动化及仪表》.化学工业出版社
[4]夏德钤主编.《自动控制理论》.机械工业出版社